汽包水位多測孔接管的技術(shù)改造案例
摘要:汽包水位多測孔接管的技術(shù)改造案例資訊由優(yōu)秀的流量計、流量儀生產(chǎn)報價廠家為您提供?;谌A能平?jīng)霭l(fā)電公司1號爐汽包水位多測孔技術(shù)改造的成功經(jīng)驗,分析了汽包水位測量的原理和提高測量準確性的方法。改造無需在汽包壁上開孔,可使各水位計測量互不干擾,減少。更多的流量計廠家選型號價格報價歡迎您來電咨詢,下面是汽包水位多測孔接管的技術(shù)改造案例文章詳情。
基于華能平?jīng)霭l(fā)電公司1號爐汽包水位多測孔技術(shù)改造的成功經(jīng)驗,分析了汽包水位測量的原理和提高測量準確性的方法。改造無需在汽包壁上開孔,可使各水位計測量互不干擾,減少了測量偏差,提高了汽包水位保護控制的可靠性。一、汽包水位計的配置
華能平?jīng)霭l(fā)電公司1號機組鍋爐為HG-1025/18.2-YM11型亞臨界、自然循環(huán)汽包爐,汽包設(shè)計4對位取樣也,共配置6套水位測量裝置(圖1)。汽包甲、乙側(cè)各配置1套就地雙色水位計,由水位電視監(jiān)視裝置(TV)送至集控室進行監(jiān)視。乙側(cè)配置1套獨立于DCS供電的電接點水位計,信號送至集控室進行監(jiān)視和報警。3套水位差壓變送器各輸出(4~20)mA信號至DCS,經(jīng)三取一邏輯判斷后,用于汽包水位的監(jiān)視和自動調(diào)節(jié)控制。3套水位差壓變送器的信號經(jīng)三取二高、低邏輯判斷后。3套水位差壓變送器的信號經(jīng)三取二高、低邏輯判斷后。作為汽包水位MFT條件實現(xiàn)鍋爐跳閘保護。原設(shè)計中,乙側(cè)就地雙色水位計和電接點水位計共用一對測孔。
二、存在問題
從圖1配置可知,在6套水位計全部正常時,完全能夠滿足運行和保護的要求,但當其中的1套水位計故障,特別是汽包乙側(cè)有1套水位計故障時,將影響水位測量的準確性保護控制的可靠性。例如,汽包乙側(cè)就地雙色水位計發(fā)生爆管時,由于雙色水位計和電接點水位計共用一對測量取樣孔和一次門,隔離雙色水位計的同時必須隔離電接點水位計,此時汽包水位計僅剩4套在運行。又如,汽包乙側(cè)1臺差壓變送器發(fā)生滲漏后必須隔離一次門和二次門,此時汽包乙側(cè)的2臺差壓變送器須同時退出運行,僅有甲側(cè)的1臺差壓變送器須同時退出運行,僅有甲側(cè)的1臺差壓變送器參與水位保護和調(diào)節(jié)控制,將危機組的安全運行。汽包水位計的這種配置,雖然在數(shù)量和測量種類上滿足要求,但測孔的不獨立性和存在相互影響,違反了文獻中每個水位測量裝置都應(yīng)具有獨立的取樣孔,不得在同一取樣孔上并聯(lián)多個水位測量裝置,以免互相影響,降低水位測量可靠性的要求。
華能平?jīng)霭l(fā)電公司自2000年10月投產(chǎn)至今,由于鍋爐鋼架出現(xiàn)不平衡下沉,以汽包中心線的位置來看,汽包的水平面是個斜面,因此應(yīng)重新測定汽包中心線和參比水柱的高度,以便在DCS邏輯算法中進行確定,修改,提高測量的準確性。
三、改造的可行性分析及造型
鍋爐汽包屬超厚大型高壓容器,在其上進行增孔強度計算必須準確,工藝要求嚴格,施工工藝與局部熱處理稍有疏忽,將留下潛在的安全隱患。另外,增孔數(shù)量受汽包承壓強度的限制。
經(jīng)過調(diào)研比較,擬采用秦皇島華電測控設(shè)備生產(chǎn)的汽包水位多側(cè)孔接管技術(shù)。該技術(shù)是利用汽包原較大的測量取樣孔接管通道(d51mm×10mm),插管到汽包內(nèi)部取樣,接管增加獨立的測量取樣孔,所增加的測量取樣孔與原取樣孔有一定的距離,并帶有穩(wěn)流取樣器。這樣,在汽包壁無需要重新開孔的情況下,增加了新的測量取樣孔。多測孔接管上的新增測量孔能滿足測量裝置取樣要求,且不影響原水位測量裝置取樣要求。
四、技術(shù)改造
4.1差壓變送器取樣改造
(1)拆除原汽包水位測量平衡容器和有關(guān)取樣管閥門,對切除后的取樣管切口進行平整處理,使其滿足金屬焊接的要求。
(2)在原測量取樣孔(d51mm×10mm)內(nèi),插入d28mm×4mm的20G鋼管,插入的鋼管比原測量取樣孔至少長10cm,以避免相互影響。取樣管引出汽包壁后通過變徑和高壓截止閥,分別與2個平衡容器焊接,形成獨立取樣管路。
(3)汽側(cè)平衡容器高出汽側(cè)取樣孔,且有一定的傾斜度,滿足安裝技術(shù)規(guī)定的要求。
(4)平衡容器正壓管從側(cè)面引出后,水平延伸1m左右。
(5)水側(cè)取樣管水平引出,無向上傾斜部分。
(6)整個取樣管路無垂直方向彎曲的部分。
(7)所有的截止閥桿均成水平方向。
(8)汽包內(nèi)水側(cè)取樣管端頭安裝取樣器,以減小水位波動帶來的影響。
4.2參比水柱高度的測定
找出汽包的幾何中心線及汽包零水位線,并測出水側(cè)取樣管中心到平衡容器取樣管底部的距離,此高度即為參比水柱高度L。
4.3差壓補償公式的修正
水位補償公式:
H={[(r3-r1)]}L-△P](r2-r1)}-H0(1)
式中:H——汽包內(nèi)的水平面距水側(cè)取樣點的高度,mm;
L——外置單室平衡容器的參比水柱高度,mm;
H0——汽包零水位線距水側(cè)取樣點的高度,635mm;
r1——飽和汽的密度,kg/m3;
r2——飽和水的密度,kg/m3;
r3——參比水柱的密度,kg/m3;
△P——水位變送器正負壓側(cè)測得的差壓,Pa。
改造前3臺變送器的外置單室平衡容器的參比水柱高度均按L1,L2,L3=1270mm進行組態(tài),根據(jù)實測值,在算法中修改為:L1=1265mm,L2=1282mm,L3=1273mm。
對應(yīng)12個不同的汽包壓力點,在DCS邏輯算法中對公式(1)中的r3-r1和r2-r1進行修正(參比水柱密度r3按50℃時飽和水的密度計算),對應(yīng)關(guān)系見表1。
4.4補償調(diào)試
首先檢查智能變送器功能參數(shù)設(shè)置的正確性,并清零。采用模擬信號發(fā)生器在差壓變送器和壓力變送器上加入對應(yīng)的汽包壓力和水位差壓的電流信號。壓力選取1/4、3/4汽包額定壓力,水位差壓選取為5.9kPa(12.441mA),測量值與理論計算值誤差在允許范圍內(nèi)。
4.5冷態(tài)上水高度
機組起動前,通過汽包上水向各平衡容器充水,在水位達到汽側(cè)量取樣孔位置時,打開汽水側(cè)一次門、二次門及排污門進行排污,排污完畢后關(guān)閉排污門投入各平衡容器。進行升降水試驗,記錄各平衡容器的水位指示值,同側(cè)平衡容器之間的水位偏差在20mm以內(nèi),滿足要求投入水位變送器。
4.6乙側(cè)雙色水位計和電接點水位計改造
乙側(cè)雙色水位計和電接點水位計改造與差壓水位計改造相同。取樣孔伸出汽包壁后,留出適當?shù)慕涌?,分別與雙色水位計和電接水位計測量筒匯通。安裝后的水位計測量筒根據(jù)汽包水位中心線以下規(guī)定距離對汽包水位計進行零點調(diào)整。機組起動前,在差壓水位計排污的同時對電接點水位計測量筒進行排污,觀察計顯示,檢查合格后投入電接點水位計。
五、結(jié)語
在華能平?jīng)鲭姀S汽包水位多側(cè)孔技術(shù)改造中增加了2對測量取樣孔,使水位取樣孔達到6對,有效避免了排污、滲漏時各水位計之間的相互影響。從汽包外觀看,多測孔接管與在母管上并聯(lián)小接管相同,但就獨立取樣而言,有本質(zhì)的區(qū)別:多測孔接管上的幾個測量取樣孔為獨立取樣,所連接的測量裝置互不影響,而并聯(lián)取樣使得一個裝置泄漏或排污會影響另一測量裝置取樣。根據(jù)現(xiàn)場實際安裝確定的數(shù)據(jù),對算法邏輯做了進一步優(yōu)化,提高了測量的準確性。機組負荷從0升到300MW的過程中,同側(cè)水位顯示值之間的偏差在15mm以內(nèi),汽包兩端水位顯示值之間的偏差在30mm以內(nèi),偏差范圍滿足要求。
造成汽包水位測量偏差的原因是多方面。當鍋爐燃燒出現(xiàn)偏差時,由于兩側(cè)水冷壁熱強度不同會造成兩側(cè)水位偏差,出現(xiàn)這種情況時應(yīng)進行燃燒調(diào)整,消除火焰偏差。各接口的一次門、二次門及排污門,接頭滲漏是引起水位測量發(fā)生較大偏差的主要因素,只要在安裝中確保密封合格,就能達到長期準確測量汽包水位的目的。實踐證明,由于智能變送器的應(yīng)用以及DCS具有的強大功能,使得鍋爐汽包水位的測量準確性和控制可靠性大大提高,具有獨立測量取樣孔的智能差壓變送器能夠滿足汽包水位監(jiān)視、調(diào)節(jié)及保護控制的要求。
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